【壓縮機網】一、引言
某煉廠60萬噸/年柴油加氫裝置,新氫壓縮機K-101A在近期,因壓縮機下沉量位移探頭報警,對活塞支撐環(huán)磨損進行了檢查檢修,更換了活塞支撐環(huán),同時也給填料函做了拆檢,清洗了填料函各層填料密封環(huán),更換了填料盒冷卻水密封圈。
在運行2天后,現場二級填料函漏氣高位防空線出現漏氣監(jiān)測漏氫報警,運行人員和維護人員到達現場后,現場曲軸箱呼吸帽出現有氣體伴隨潤滑油外滋現象。維護人員判斷填料函漏氣,隨即聯系運行部停機展開檢查。拆檢發(fā)現,填料函各層密封環(huán)異常磨損,每層填料盒里有大量黑色粉末。如下圖所示:

二、機組概述
本新氫壓縮機為兩列二級,對稱平衡式壓縮機,氣缸為少油潤滑雙作用水冷式。布置方式為雙層布置,其結構簡圖見下圖。

新氫壓縮機的銘牌參數如下:

壓縮機主要技術規(guī)范


三、填料函泄漏故障原因分析
拆檢發(fā)現大部分填料密封環(huán)磨損嚴重,填料函漏氣是造成現場二級填料函漏氣高位防空線出現漏氣監(jiān)測漏氫報警的原因。泄漏的氫氣經中體進入曲軸箱,高壓氫氣將潤滑油從呼吸帽壓出。
往復式壓縮機填料函密封環(huán)異常磨損的可能原因有:
?、偬盍虾陌惭b問題導致:安裝前沒有徹底清洗填料的各零部件,沒有保證無油垢和其它臟物油泥;
?、诨钊麠U表面嚴重拉毛或者嚴重磨損;
?、蹧]有正確檢查調整填料密封環(huán)等在密封盒的軸向間隙,填料密封環(huán)軸向間隙太小,有卡環(huán)現象,或者是軸向間隙過大導致沖擊變形失效等;
?、芴盍厦芊猸h(huán)的預緊彈簧損壞,不起預緊作用;
?、菰诎惭b各填料密封室時,未能保證冷卻水路暢通;
?、尢盍献⒂推饔糜筒环蠌S家要求;
?、咛盍虾⒂凸芫€不通暢或堵塞或注油量太小。
初步原因分析排查:
?、侔惭b清潔不到位問題:近期檢修現場執(zhí)行文明施工,現場配件清理到位,各個填料盒研磨清理后均用壓縮風吹掃徹底,有多人驗收,確認不是造成填料泄漏的原因。
?、诨钊麠U表面經檢查,沒有拉毛現象,不是造成填料泄漏的原因。
?、蹧]有正確調整密封環(huán)等在密封室的軸向間隙:查驗檢修記錄,填料密封環(huán)在填料盒里的軸向間隙為0.40mm,符合廠家設計技術要求。

?、軝z查填料密封環(huán)的預緊彈簧,沒有損壞、變形、斷裂等現象。
⑤檢查現場填料循環(huán)冷卻水,水溫水壓正常。
?、尢盍虾⒂推饔糜头蠌S家要求。
壓縮機廠家要求氣缸、填料潤滑系統(tǒng)用油如下:

本機所用油為L-DAB100,滿足廠家技術要求。
⑦填料函注油管線不通暢或堵塞或注油量太?。?/p>
根據廠家給出(盡量控制不要斷油)推薦的潤滑油注油量:(按單點注油計算)
一級 二級
氣缸 9~18滴/分鐘 12~24滴/分鐘
填料盒 8~16滴/分鐘 14~28滴/分鐘
注油量是在開機前調整好才能開機,開機當時將二級填料函注油調整為30滴/分,應當不是問題。
根據拆解時觀察填料函:填料函周圍都是黑色粉末,但是填料函底部腔體有積油。如下圖:

本新氫壓縮機是裝置連續(xù)運行的機組,設計易損件都按標準8000小時(1年)設計,切機較頻繁,1個月切一次。通過和廠家溝通得知,頻繁切機會使和金屬件接觸部分的PTFE 極快發(fā)生因溫度變化而失效,包括耐磨性能降低,之前磨下的粉末和潤滑油品在高溫氫氣下融合冷卻后發(fā)硬,堵塞潤滑油的注油孔道;若不及時清理,導致下次開機時極易發(fā)生斷油,會使PTFE 填料發(fā)生干摩擦失效泄漏。這是本次故障產生的一大誘因。
填料函總成解體,填料函內部全是干干的黑色粉末,似是潤滑油沒有注入,但根據注油器工作情況,潤滑油從注油器確實進入了接管處。隨即拆解注油閥:

未發(fā)現堵塞及油泥且暢通。
最后檢查潤滑油進填料函的金屬編制軟管,在0.6MPa的壓縮風憋壓時,發(fā)現金屬軟管從編織外圓有輕微漏風,進而找來專用打壓設備對金屬軟管打壓1.5MPa檢查,發(fā)現軟管存在多出漏點。
經與壓縮機廠家咨詢,注油器潤滑油經泵送至軟管進入填料函油嘴,最終進入填料函最高壓的一道填料密封環(huán)處,此處壓力約為8.0MPa,由于注油器是容積式柱塞泵,在沒有出現管路泄漏的情況下,注油泵克服填料函第一道密封環(huán)處壓力,將潤滑油注入到密封環(huán)與活塞桿內側,隨著壓縮機往復運動,將潤滑油不斷注入在填料函的各級密封環(huán)內圓柱面上。但是本機的填料函軟管出現了問題,有多處漏點,在氣缸高壓氫氣的阻擋下,導致潤滑油從金屬軟管處提前泄漏,散落在填料函外部,并沒有潤滑油進入填料處,這是本次填料函異常磨損的主要原因。

根據機組情況,對所有金屬軟管給予更換,如下圖所示:

四、故障總結
通過本機此次故障,充分說明有油潤滑對機組的重要性。在檢維修過程中,檢修檢查要仔細。一些隱蔽部位,怎樣驗證它的可靠性與完好,怎樣檢查更趨于規(guī)范,科學,不能僅依靠觀察,要有監(jiān)測儀器。
根據本級填料函技術要求,建議:
1)升級填料材料
選用更耐磨的HY101材料(PTFE+PPS)

2)改用無油材料(建議推薦)
若希望改用無油潤滑工況,我們也可以升級選材,采用無油潤滑材料來滿足需求。
3)建議每次切換機組時間可按6 個月執(zhí)行,或短時間切換試用備用機組(保持氣缸溫度),此狀況也針對氣閥(閥片也是非金屬)。
賀爾碧格要求填料注油滴數為一級12滴/分鐘,二級28滴/分鐘,而現場實際一、二級填料注油量均為12滴/分鐘。建議增大潤滑油的注入量,尤其在開機初期,大的注油量有助于提高填料的工作壽命。
4)建議每次開機前加大注油量,隨著機組運行時間的延續(xù),最終緩慢將注油量調整至規(guī)定注油量。
5)在檢修注油管路時,聯接軟管必須采用專用打壓泵,按照填料函設計阻封壓力,檢查金屬軟管或高壓橡膠軟管的耐壓情況,避免出現潤滑油異常泄漏,不能進入填料函。
五、壓縮機檢修時對填料函注油系統(tǒng)的調試檢查
填料函的注油系統(tǒng)是在有背壓下工作正常才是真正的正常,不是壓縮機沒有啟動前填料函潤滑油的工作通暢。規(guī)定背壓下管路無泄漏,注油器的柱塞泵才能將潤滑油送到填料函設定位置。
來源:本站原創(chuàng)
【壓縮機網】一、引言
某煉廠60萬噸/年柴油加氫裝置,新氫壓縮機K-101A在近期,因壓縮機下沉量位移探頭報警,對活塞支撐環(huán)磨損進行了檢查檢修,更換了活塞支撐環(huán),同時也給填料函做了拆檢,清洗了填料函各層填料密封環(huán),更換了填料盒冷卻水密封圈。
在運行2天后,現場二級填料函漏氣高位防空線出現漏氣監(jiān)測漏氫報警,運行人員和維護人員到達現場后,現場曲軸箱呼吸帽出現有氣體伴隨潤滑油外滋現象。維護人員判斷填料函漏氣,隨即聯系運行部停機展開檢查。拆檢發(fā)現,填料函各層密封環(huán)異常磨損,每層填料盒里有大量黑色粉末。如下圖所示:
二、機組概述
本新氫壓縮機為兩列二級,對稱平衡式壓縮機,氣缸為少油潤滑雙作用水冷式。布置方式為雙層布置,其結構簡圖見下圖。
新氫壓縮機的銘牌參數如下:
壓縮機主要技術規(guī)范
三、填料函泄漏故障原因分析
拆檢發(fā)現大部分填料密封環(huán)磨損嚴重,填料函漏氣是造成現場二級填料函漏氣高位防空線出現漏氣監(jiān)測漏氫報警的原因。泄漏的氫氣經中體進入曲軸箱,高壓氫氣將潤滑油從呼吸帽壓出。
往復式壓縮機填料函密封環(huán)異常磨損的可能原因有:
?、偬盍虾陌惭b問題導致:安裝前沒有徹底清洗填料的各零部件,沒有保證無油垢和其它臟物油泥;
?、诨钊麠U表面嚴重拉毛或者嚴重磨損;
?、蹧]有正確檢查調整填料密封環(huán)等在密封盒的軸向間隙,填料密封環(huán)軸向間隙太小,有卡環(huán)現象,或者是軸向間隙過大導致沖擊變形失效等;
?、芴盍厦芊猸h(huán)的預緊彈簧損壞,不起預緊作用;
?、菰诎惭b各填料密封室時,未能保證冷卻水路暢通;
?、尢盍献⒂推饔糜筒环蠌S家要求;
?、咛盍虾⒂凸芫€不通暢或堵塞或注油量太小。
初步原因分析排查:
?、侔惭b清潔不到位問題:近期檢修現場執(zhí)行文明施工,現場配件清理到位,各個填料盒研磨清理后均用壓縮風吹掃徹底,有多人驗收,確認不是造成填料泄漏的原因。
?、诨钊麠U表面經檢查,沒有拉毛現象,不是造成填料泄漏的原因。
?、蹧]有正確調整密封環(huán)等在密封室的軸向間隙:查驗檢修記錄,填料密封環(huán)在填料盒里的軸向間隙為0.40mm,符合廠家設計技術要求。
?、軝z查填料密封環(huán)的預緊彈簧,沒有損壞、變形、斷裂等現象。
⑤檢查現場填料循環(huán)冷卻水,水溫水壓正常。
?、尢盍虾⒂推饔糜头蠌S家要求。
壓縮機廠家要求氣缸、填料潤滑系統(tǒng)用油如下:
本機所用油為L-DAB100,滿足廠家技術要求。
⑦填料函注油管線不通暢或堵塞或注油量太?。?/p>
根據廠家給出(盡量控制不要斷油)推薦的潤滑油注油量:(按單點注油計算)
一級 二級
氣缸 9~18滴/分鐘 12~24滴/分鐘
填料盒 8~16滴/分鐘 14~28滴/分鐘
注油量是在開機前調整好才能開機,開機當時將二級填料函注油調整為30滴/分,應當不是問題。
根據拆解時觀察填料函:填料函周圍都是黑色粉末,但是填料函底部腔體有積油。如下圖:
本新氫壓縮機是裝置連續(xù)運行的機組,設計易損件都按標準8000小時(1年)設計,切機較頻繁,1個月切一次。通過和廠家溝通得知,頻繁切機會使和金屬件接觸部分的PTFE 極快發(fā)生因溫度變化而失效,包括耐磨性能降低,之前磨下的粉末和潤滑油品在高溫氫氣下融合冷卻后發(fā)硬,堵塞潤滑油的注油孔道;若不及時清理,導致下次開機時極易發(fā)生斷油,會使PTFE 填料發(fā)生干摩擦失效泄漏。這是本次故障產生的一大誘因。
填料函總成解體,填料函內部全是干干的黑色粉末,似是潤滑油沒有注入,但根據注油器工作情況,潤滑油從注油器確實進入了接管處。隨即拆解注油閥:
未發(fā)現堵塞及油泥且暢通。
最后檢查潤滑油進填料函的金屬編制軟管,在0.6MPa的壓縮風憋壓時,發(fā)現金屬軟管從編織外圓有輕微漏風,進而找來專用打壓設備對金屬軟管打壓1.5MPa檢查,發(fā)現軟管存在多出漏點。
經與壓縮機廠家咨詢,注油器潤滑油經泵送至軟管進入填料函油嘴,最終進入填料函最高壓的一道填料密封環(huán)處,此處壓力約為8.0MPa,由于注油器是容積式柱塞泵,在沒有出現管路泄漏的情況下,注油泵克服填料函第一道密封環(huán)處壓力,將潤滑油注入到密封環(huán)與活塞桿內側,隨著壓縮機往復運動,將潤滑油不斷注入在填料函的各級密封環(huán)內圓柱面上。但是本機的填料函軟管出現了問題,有多處漏點,在氣缸高壓氫氣的阻擋下,導致潤滑油從金屬軟管處提前泄漏,散落在填料函外部,并沒有潤滑油進入填料處,這是本次填料函異常磨損的主要原因。
根據機組情況,對所有金屬軟管給予更換,如下圖所示:
四、故障總結
通過本機此次故障,充分說明有油潤滑對機組的重要性。在檢維修過程中,檢修檢查要仔細。一些隱蔽部位,怎樣驗證它的可靠性與完好,怎樣檢查更趨于規(guī)范,科學,不能僅依靠觀察,要有監(jiān)測儀器。
根據本級填料函技術要求,建議:
1)升級填料材料
選用更耐磨的HY101材料(PTFE+PPS)
2)改用無油材料(建議推薦)
若希望改用無油潤滑工況,我們也可以升級選材,采用無油潤滑材料來滿足需求。
3)建議每次切換機組時間可按6 個月執(zhí)行,或短時間切換試用備用機組(保持氣缸溫度),此狀況也針對氣閥(閥片也是非金屬)。
賀爾碧格要求填料注油滴數為一級12滴/分鐘,二級28滴/分鐘,而現場實際一、二級填料注油量均為12滴/分鐘。建議增大潤滑油的注入量,尤其在開機初期,大的注油量有助于提高填料的工作壽命。
4)建議每次開機前加大注油量,隨著機組運行時間的延續(xù),最終緩慢將注油量調整至規(guī)定注油量。
5)在檢修注油管路時,聯接軟管必須采用專用打壓泵,按照填料函設計阻封壓力,檢查金屬軟管或高壓橡膠軟管的耐壓情況,避免出現潤滑油異常泄漏,不能進入填料函。
五、壓縮機檢修時對填料函注油系統(tǒng)的調試檢查
填料函的注油系統(tǒng)是在有背壓下工作正常才是真正的正常,不是壓縮機沒有啟動前填料函潤滑油的工作通暢。規(guī)定背壓下管路無泄漏,注油器的柱塞泵才能將潤滑油送到填料函設定位置。
來源:本站原創(chuàng)
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